尾气“吃干榨尽”变成效益增长点
来源:中国石化报      时间:2023年04月21日

“出口压力0.7兆帕,温度75摄氏度。”4月19日7时50分,金陵石化气柜装置工艺员喻劲松早早来到装置现场,查看尾气治理“明星”9号低压螺杆机的运行情况。一季度,该装置开工率达100%,回收火炬气2.3万吨,同比增长14.9%,创效超3000万元。

“当前国家对环境保护力度不断加大,碳排放指标配给制度也即将施行。对于炼化企业来说,尾气直接燃烧对环境造成影响,挤占碳排放指标,但尾气经过脱硫处理后,就可以变废为宝,并入燃料气管网,为炼油装置提供洁净能源。”金陵石化炼油二部安全总监于善宝介绍。


(相关资料图)

金陵石化坚持绿色低碳发展,持续提升装置尾气回收治理能力,推动尾气应收尽收、应用尽用,有效减少排放,实现经济创收。今年一季度,该公司实现尾气回用创效约4000万元。

尾气回收,挽回效益“流失点”

“以前上游装置运行产生的瓦斯气、闪蒸气等尾气,被当作火炬气经燃烧处理后直接排放到大气中,造成效益流失。近年来,我们持续强化尾气回收治理,实现节能减排,又带来了新的效益增长点。”该公司炼油二部六工区主任孟常迎介绍。

为强化尾气回收治理,金陵石化从2009年以来,投资上亿元,先后建成2座容积达2万立方米的气柜和6台用于尾气处理的高压螺杆机,并通过气柜改造、将出口瓦斯线并入干气脱硫系统等措施,推动尾气回收能力提升30%。

“回收的尾气可以代替干气作为加热炉燃料,按照一年回收10万吨尾气计算,足够支撑公司一个季度的燃料供给,降本节支效果明显。”于善宝说。

为更好地回收利用火炬气,今年以来他们组织开展“防污染、降能耗、增效益”劳动竞赛,发动装置人员精心巡检,及时优化螺杆机在运台数,从火炬气中抢效益。今年以来,以回收火炬气为主的9号低压螺杆机开工率同比上升9.7%。

尾气精炼,唤醒效益“沉睡点”

炼油尾气组分复杂,含碳三和碳四组分的气体经过分离精制和结构优化后,产生的丙烯、饱和液化气、醚前碳四、醚后碳四等气体,是尾气创效中的“主力军”。该公司对醚后碳四回收利用的效果一直不理想。为唤醒这个效益“沉睡点”,他们建设可以把醚后碳四转化为异丁烷、正丁烷等高附加值产品的“神器”——异丁烷装置。

金陵石化于2017年5月建成异丁烷装置,加快推进实施碳四异构化项目,通过将正丁烷异构化为异丁烷,实现了“宜异则异、宜正则正”,为紧贴市场需求灵活排产、保证装置效益最大化奠定基础。今年一季度,异丁烷装置累计生产异丁烷、正丁烷、丁烯等产品近16万吨,超额完成任务。

近年来,该公司致力于推动尾气中的碳三组分细分创效最大化。他们通过开好气体分离装置,将碳三组分细分为乙烷、丙烯、丙烷、醚前碳四等原料,助力熔喷布生产等,进一步提升经济效益。

尾气制硫,激活效益“潜在点”

4月11日,在金陵石化炼油二部四工区旁,一袋袋标注国标的“中国石化固体片状工业硫黄”源源不断地从仓库运出。这些以尾气中的硫化氢为原料生产的硫黄,被广泛应用于制造农药、染料、医药等多个行业。

“含有硫化氢的尾气经过硫黄回收装置处理,被转化为硫黄,实现从‘毒气’到‘金豆子’的华丽蜕变,成为硫酸、农用肥等工农业生产的重要原料。”硫黄回收装置主管徐奔介绍。目前,金陵石化有5套硫黄回收装置,年生产能力超40万吨,硫回收率约99.9%。他们还通过对尾气进行前后碱洗或氨洗,进一步将尾气中的硫“吃干榨尽”,实现尾气中硫含量低于国家标准限值。

该公司持续升级尾气回收技术,在第5套硫黄回收装置采用“KTI克劳斯工艺+后氨洗”新工艺,将尾气中的含硫物质转变成硫铵肥。近年来,该公司具有自有知识产权的氨法脱硫技术,以及在节能降碳、尾气回收方面的先进做法,被中央电视台等新闻媒体多次报道。

“截至3月底,我们累计生产硫黄近7万吨,为公司创造效益的同时,也为春季工农业生产提供了原料支撑。”该公司值班调度长方珩介绍。(陈平轩 窦富吉 江兴中)

(责任编辑:杨明 )
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